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钢浮盘“上岗”,铝浮盘“退休”! VOCs隔离效率超95%

2026-02-26 11:05
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为落实国家“十四五”VOCs综合治理攻坚及《煤炭工业绿色发展指导意见》要求,曲煤焦化聚焦苯产品加工中心储罐系统,耗时两年完成升级改造。近日,最后一台储罐全接液式不锈钢内浮盘安装调试完毕,项目圆满收官。这场从“铝”到“钢”的设备迭代,不仅解决了传统储罐的环保安全痛点,更以实打实的技术革新,为企业绿色转型高质量发展注入了强劲动能。

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此前,该公司苯产品加工中心的20台储罐,一直使用常规铝制浮盘。这种浮盘有个明显短板——存在油气挥发空间,不仅导致VOCs无组织排放突出,难以跟上环保政策收紧的步伐,还容易出现材质腐蚀、结构变形等问题。据了解,铝制浮盘平均使用寿命仅8至10年,后期故障频发,维护成本居高不下,甚至存在沉盘、卡盘及密封失效等安全隐患,“被动处置”的管理模式已难以为继。

为破解这一难题,曲煤焦化对标行业先进水平,投入1476.6万元,将所有铝制浮盘全部更换为全接液式304不锈钢内浮盘。此次改造的核心,正是这一新型浮盘的技术革新——采用“品”字形无梁结构和螺栓连接设计,大幅提升了抗变形、抗破坏能力,从根本上解决了传统铝浮盘易损坏、易沉盘的痛点。

相较于铝制浮盘,304不锈钢材质的优势十分突出,耐腐蚀性强、结构强度高,预计使用寿命可达20年以上,沉盘、卡盘概率下降超90%。施工期间,公司严格执行作业票证、安全交底制度,采取“双监护人+视频监控”模式,确保高风险作业全程安全可控,保障改造项目平稳推进。

改造成效立竿见影,实现了安全、环保、长效运行的协同共赢。目前,罐区VOCs隔离效率稳定在95%以上,无组织排放问题得到根本性遏制,预计每年可实现VOCs减排80%以上,为改善曲靖市区域大气环境质量贡献力量。同时,设备运行故障率大幅下降90%,罐区本质安全水平显著提升,公司还同步推进智能化监测体系建设,为后续数字化管理打下坚实基础。

这场从“铝”到“钢”的升级,不仅是设备的更新,更是企业管理思维从“事后应对”向“事前预防、本质提升”的转变,是曲煤焦化践行绿色发展、担当环保责任的生动实践。如今,公司正以此次改造为起点,系统梳理技术与管理经验,着手编制《高风险介质储罐本质安全环保改造技术规范》,为同行企业提供参考。

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展望未来,曲煤焦化将持续深化数据应用,将浮盘运行参数全面接入环保智能管控平台。拓展智能监测,计划2至3年内加装泄漏感知与精准定位系统。不断优化管理机制,推动罐区向“零泄漏、零挥发、长周期”的绿色目标稳步迈进,既实现自身生产体系提质增效,也为煤化工行业储罐VOCs治理与安全升级探索可靠路径,为集团高质量发展、云南“绿色能源强省”建设注入新活力。

报送单位:曲煤焦化、集团党委工作与人力资源部

 


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